手艺刷新和流程优化是企业或组织提升效率、降低本钱、坚持竞争力的两大焦点驱动力。。。。。。它们相互关联,,,,,,但又有所差别,,,,,,手艺刷新和流程优化不是对立的,,,,,,而是相辅相成、循环增进的。。。。。。以下是我从事纺织行业32年在下层事情的一些分享,,,,,,供各人参考。。。。。。
一、手艺刷新。。。。。。手艺刷新需要有先进装备来支持,,,,,,接纳新装备使我们生产力逐步提高,,,,,,抵达降本提效的效果。。。。。。
1.公司自启用电脑横机后解决10-20倍劳动力问题,,,,,,效率提高了10-15倍。。。。。。
2.高速悬挂缝盘机、高速埋夹机的运用帮我们缝盘工序提高了10-15%的效率,,,,,,减轻了压力,,,,,,降低了本钱。。。。。。
3.无拉毛无线头钮门机,,,,,,帮我们节约了近20%人力,,,,,,同时也降低本钱。。。。。。
4.洗水部的洗脱一体机、包装部的扫毛机,,,,,,帮我们节约了许多人工用度,,,,,,效率高,,,,,,本钱也降低了。。。。。。
5.缝盘卷边难缝,,,,,,影响进度,,,,,,我们在缝盘针盘边加一把轮子压住随缝盘机转动,,,,,,速率快,,,,,,且不必担心卷边被吃进去缝了。。。。。。
6.原先剪帽球需全手工制作,,,,,,事倍功半还达不到客户要求,,,,,,重复修剪了多遍才委屈接受,,,,,,厥后接纳机械取代人工生产,,,,,,一次成型且速率快又雅观。。。。。。
7.车唛头使用无线头缝纫机,,,,,,初查剪线头时间镌汰了,,,,,,效率提高了,,,,,,本钱降低了5%。。。。。。刚最先使用时效果不是很理想,,,,,,厥后经由探索发明电车一会车厚的、一会车薄的、一会车皮的就容易跳线、不吃线或缩成一团,,,,,,就买带轮子的压脚来车,,,,,,往返自若,,,,,,此问题也就解决了。。。。。。
8.缝挑车间多购置了24台缝强高速缝盘机,,,,,,据测算,,,,,,虽然速率没提高许多,,,,,,但整体效率较之前稳固,,,,,,对原来就缝快的能手来说即是锦上添花,,,,,,对中、下品级的缝工来说更是雪中送炭。。。。。。新增6台路奇高速埋夹机,,,,,,操作速率提高了10%,,,,,,并且夹底不再松针。。。。。。新增14台拉眼机(质检8台,,,,,,后整两个车间各3台),,,,,,品质效果有显着提升,,,,,,经由拉眼机拉后的开胸衫胸贴缝眼位受力匀称、平整不会起蛇;;;通俗名目的领、夹贴缝眼经拉眼机拉后缝线也较为匀称顺直,,,,,,漏眼机率降低了20%。。。。。。
二、生产流程优化。。。。。。
1.织机苞芯纱用双系统做;;;岱浩鸾录艟住⑵鸷嵛,,,,,,去年承做的一款就因铰剪咀、起横纹被判退返工。。。。。。厥后翻单改用单系统做,,,,,,进度稍慢但质量有包管、镌汰次品率。。。。。。
2.开胸钮门款钮孔位、钉钮位在织机时就做好记号,,,,,,后整车钮门钉钮就不必点位,,,,,,降低了钮距不均、左右间色差池称的风险,,,,,,初查时员工也不必担心点粉位没刷清洁被退货了。。。。。。点位工人就能抽出来,,,,,,帮做车钮门或钉钮,,,,,,像南发钮门部工人只有5个人,,,,,,效率就提高了20%,,,,,,从而提高了钮门效率,,,,,,降低本钱,,,,,,缓解用工难的压力,,,,,,这是长期受益的要领,,,,,,值得推广。。。。。。
3.有些名目缝盘边针做锁眼,,,,,,缝盘容易爆发漏眼,,,,,,我们改用套针缝盘漏针就镌汰了许多。。。。。。
4.刷新玛利诺羊毛磨胚要领,,,,,,洗前干磨胚,,,,,,洗水脱干后湿胚磨,,,,,,每件衣服约莫磨3.5分钟,,,,,,烘干后再正常烫衣,,,,,,效果很是好,,,,,,再也不必担心鸡爪痕的问题。。。。。。
5.通俗单边或内里线头少的名目查补时:1)接纳-洗水-照灯-拉眼-车唛(分好码绑着)-初查做好横竖面(分好码绑好)-烫衣-复查-后度-上包装,,,,,,这样车唛好的衣服有分码,,,,,,烫衣前就镌汰分码时间,,,,,,复查时不必查反面、不必再总查、减轻复查的压力。。。。。。重学名目则按划定运作:洗水-照灯-车唛(分好码绑着)-初查好反面-复查-烫衣-总查-后度-上包装。。。。。。
6.善于处理问题:袖口、夹底、衫脚手工加针用度高,,,,,,选用电脑平车回针牢靠又省钱。。。。。。今年车唛工序较少,,,,,,正好一批货因缝线太松,,,,,,夹下间色露缝线,,,,,,要返缝太重工又会担误货期,,,,,,改用电车车,,,,,,进度快、用度省,,,,,,还能养活电车工,,,,,,双赢。。。。。。
7.车花款常只车在袖口、袖中或只车一边袖子,,,,,,在不影响洗水、车花的条件下,,,,,,接纳需车花这只袖子不埋线,,,,,,等车花好再埋夹的步伐,,,,,,节约埋白线与拆纱的时间与用度,,,,,,两全齐美。。。。。。
8.要求洗水前要磨胚,,,,,,洗水后看到许多“假性抽筯”,,,,,,需要用补衣调解或用手工抠,,,,,,太重工且效果也欠好,,,,,,我们试过许多要领,,,,,,最后凭证毛料的特征与洗烫技巧,,,,,,琢磨出用蒸汽调解的要领,,,,,,从烫工中挑出较量有责任有耐心的人来认真过重汽,,,,,,横拉、竖拉过汽来消除“假性抽筯”,,,,,,一般情形下一处抽筋要过两次蒸汽、横、坚抽拉才华还原不留痕迹,,,,,,效率约为2小时/打,,,,,,比起重织出来,,,,,,可能还会有抽筯征象,,,,,,又要用蒸汽来消除更划算。。。。。。
9.57%再造特丽29%特丽灵14%金属丝要求洗前要磨胚,,,,,,金属线漫衍才会匀称,,,,,,洗水后若有“假性抽筋”征象,,,,,,只需要用手拉扯一下,,,,,,听到喯的一声响开了,,,,,,抽筋的痕;;;航饬,,,,,,再搓一搓拉下,,,,,,抽筋的痕迹就消逝了,,,,,,次品率少少。。。。。。这也属于毛料特征问题导致的。。。。。。
10.另外,,,,,,遇到袖口、领贴罗纹面1X1底密针洗水之后;;;岱浩鹚郏ㄕ酆郏,,,,,,做法为织吓栏时把前后幅衫脚间纱不拆掉连在一起缝,,,,,,洗后再拆纱,,,,,,这样做效果不错,,,,,,比例减半,,,,,,但仍有一部分死痕无法去除,,,,,,就使用枪水(双阳水)的化学原理来解决——有水痕的先用枪水从凸出部位往下喷,,,,,,喷后蹭湿着用熨斗熨烫,,,,,,正面看险些看不出痕迹,,,,,,反面稍有一点点痕但不显着,,,,,,虽然手感、色泽有点差别,,,,,,但没刻意去看是发明不出来的,,,,,,客人也可以接受。。。。。。本钱的话,,,,,,局部处理的用度比起整件处理、重新返织、返洗烫要省多了。。。。。。
目今单靠手艺堆砌或局部流程修补均无法实现质的飞跃。。。。。。真正的强盛竞争力来自于“以流程优化头脑为指导,,,,,,以手艺刷新为引擎”的深度融合。。。。。。我们不但要知道怎样把事情做对(流程优化),,,,,,更要善于使用新手艺去思索做哪些准确的事(手艺刷新),,,,,,从而持续进化,,,,,,坚持领先。。。。。。